
本項目對國內已有的吸附劑的性能、已有回收裝置運行情況調研,并研發了一種高效的乙烯原料專用吸附劑,采用變壓吸附分離的方法回收利用催化干氣中的碳二與碳三,再配合膜分離技術回收其中的氫氣,開發了“高效吸附/膜分離組合工藝從煉廠干氣中回收乙烯原料與氫氣工業試驗裝置”工藝包。建立一套完善的精除雜質、新型專用吸附劑變壓吸附回收乙烯原料、膜分離回收氫氣組合工藝撬裝式綜合利用催化干氣工業試驗裝置。
以大慶石化公司煉油廠一套重油催化裝置干氣作為原料氣,利用中試裝置進行精除雜質、回收乙烯、乙烷、丙烯、丙烷和氫氣的全流程工業試驗,篩選、評價合適的脫氧、脫氮催化劑和脫除CO2、H2S、H2O、回收C2、C3用吸附劑及吸附劑壽命等,并探索操作條件,為工業放大提供了可靠的依據。回收的C2+C3組分的純度、回收率均達到85%以上,氫氣純度、回收率均可達到80%以上,催化干氣得到最充分的利用,以達到節約能源、減少碳排放、提高經濟效益的目的。
試驗裝置總體圖